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- 2017-10-29
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這是一個關于環(huán)保設備培訓教程介紹ppt(部分ppt內容已做更新升級),主要介紹了電除塵器結構與原理;電除塵系統(tǒng)日常點檢維護;電除塵器的檢修技術標準;電除塵運行中的故障及處理方法等內容。在高壓電場中氣體受電場作用發(fā)生電離,電離厚的氣體存在著大量的電子和離子,當含塵氣體通過高壓電場時,電子和離子與塵粒結合使粉塵荷電在電場力的作用下,帶電粉塵分別向不同極性運動粘附在極板和極線上,當粉塵積累到一定的厚度時通過振打裝置的振打力,粉塵從極板、極線表面滑落下來,儲存于灰斗中,過濾后的凈氣,通過除塵器出口排風進入除塵風機,由煙囪排入大氣,歡迎點擊下載環(huán)保設備培訓教程介紹ppt(部分ppt內容已做更新升級)哦。
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環(huán)保除塵培訓教程
2、電除塵器工作原理:
在高壓電場中氣體受電場作用發(fā)生電離,電離厚的氣體存在著大量的電子和離子,當含塵氣體通過高壓電場時,電子和離子與塵粒結合使粉塵荷電在電場力的作用下,帶電粉塵分別向不同極性運動粘附在極板和極線上,當粉塵積累到一定的厚度時通過振打裝置的振打力,粉塵從極板、極線表面滑落下來,儲存于灰斗中,過濾后的凈氣,通過除塵器出口排風進入除塵風機,由煙囪排入大氣。
電除塵過程的四大步驟: 1、 高壓電場作用使氣體電離產生電子和離子。2、 粉塵得電子和離子而帶電。 3、 帶電粒塵在各種力(電場力、抽力、電風力)的作用下移向收塵板。4、 荷電粉塵到達收塵極而放電,經過振打裝置而得到回收。
電除塵器的缺點:
1、一次性投資和鋼材消耗極大。
2、占地面積和占空間體積大。
3、安裝和運行要求較高。
4、易受各種條件影響收塵效率。如:
a、粉塵特性:主要包括粉塵的粒徑分布、真密度、堆積密度、粘附性及比電阻等。
b、煙氣性能:主要包括煙氣溫度,壓力、成分、濕度、流速和含塵濃度等。
c、結構因素:主要包括放電極線的幾何形狀,直徑、數(shù)量和線間距。集塵極的形式極板斷面形狀、極間距、極板面積以及電場數(shù)、電場長度、供電方式、振打方式(方向、強度、周期)、氣流分布裝置、殼體嚴密程度、灰斗形式和出灰口鎖氣裝置等
d、操作因素:主要包括伏安特性、漏風率、氣流短路、二次飛揚和放電極線肥大等。電除塵器設備與鍋爐、燒結機等設備配套,受鍋爐、燒結機等設備運行等方面影響,即使電除塵器有良好的收塵性能,但是由于外界條件的變化,也會使它達不到預期的效果。
電除塵器的結構
灰斗、卸灰閥(留灰量)
刮板機
加濕機(觀察孔)
三、電除塵器的檢修技術標準
一)、陽極板檢查及處理:
1)檢查極板上夾板固定銷軸、凸凹套的定位焊接;檢查懸掛式極板方孔及懸掛鉤的變形、磨損。
2)檢查陽極板排連接腰帶的固定螺絲及焊接。
3)檢查極板排下夾板、撞擊桿、承擊砧頭,以及固定用的鉚釘或螺栓。檢查振打中心,必要時進行調校。撞擊桿在導軌內的活動間隙為4mm。調校時應在集塵極板排及傳動裝置檢修后進行。
4)檢查陽極板排與灰斗處的熱膨脹裕度。陽極板的平面度偏差不大于5mm,扭曲小于4mm,板面應無毛刺、尖角。
5)參照振打裝置中心位置,檢查極板板排下沉和沿煙氣方向的位移。檢查極板板排的懸掛裝置。
6)檢查整個板排組合。板排無明顯凸凹現(xiàn)象。平面彎曲小于10mm,兩對角線長度差小于5mm。同極距允許偏差不超過±10mm。
二)、陽極振動系統(tǒng)檢查及處理:
1)重點檢查和檢修積灰嚴重的極板及與其相應的振打裝置。
2)檢查每個振打系統(tǒng)的徑向偏差,超過規(guī)定的根據(jù)具體情況相應調整軸承座、振打電機、減速機位置。
3)檢查振打軸承座,對摩擦易損部件給予更換,對同一傳動軸的各軸承座應校水平和中心,超標要進行調整。
4)盤動或開啟振打裝置檢查各軸,軸跳動、卡澀的要調整或更換。振打軸無彎曲、偏斜,軸承徑間磨損厚度超過原軸承半徑1/3時應更換。
5)檢查各個轉動軸的中心線。中心線高度與振打錘和打擊點的中心線平行。振打軸水平偏差應不大于1.5mm,其同軸度偏差在兩相鄰軸承座之間為1mm、全長為3mm。
6)檢查振打萬向聯(lián)軸節(jié)、法蘭、連接螺栓、彈簧墊圈,更換損壞的部件。
7)檢查旋轉錘的旋轉臂連接處銷子,磨損嚴重時應更換。
8)檢查振打錘頭,更換不能修復的振打錘。
三)、陰極框架、極線等檢查:
1)檢測陰極大框架的水平和垂直度、與殼體內部的相對尺寸?蚣芷秸绕畈淮笥10mm,對角線偏差不大于5mm。放電極大框架應垂直于水平面,其垂直度偏差允許值為框架高度的1/1000,且不大于10mm。標高偏差±2mm。
2)檢查上下小框架間連接處以及小框架在大框架上的固定。無變形、脫焊、開裂。
3)檢查小框架的平面度,超過規(guī)定的應校正。放電極小框架平面偏差不大于10mm,兩對角線長度差不大于5mm,小框架及放電極上螺栓、螺母作止轉焊接,焊接處無毛刺。
4)在調校陰極小框架時,要結合異極距測量進行,最終保證異極距在規(guī)定范圍內,并以陽極為標準調整陰極小框架。異極距偏差不超過±10mm。
5)檢查極線與小框架的連接處有無開焊或螺絲松動、脫落,處理并作止退焊。
6)檢查極線放電尖端鈍化、電蝕以及掉刺。同一框架內大量斷線及陰極芒刺嚴重鈍化或脫落時,應更換極線。安裝陰極時,防止小框架變形
四)、入口煙道檢查:
1)檢查入口煙道前的導流板,挖補或更換磨損嚴重的導流板。
2)檢查焊縫,開焊部位進行補焊。
3)檢查入口煙箱內壁,有磨損或腐蝕的應處理。
4)檢查內壁支撐及拉筋,有磨損或腐蝕的應修補更換。磨損嚴重的做防磨處理
5)檢查氣流分布板連接固定卡子夾板,有松動脫落及螺絲磨損的應處理,螺絲做止轉焊接。
6)檢查固定用角鋼,檢查上部吊掛氣流分布板的槽鋼及螺絲的腐蝕,腐蝕嚴重的應更換
蝕,腐蝕嚴重的應更換。
7)檢查分布板的變形和開孔的磨損情況,板變形和開孔磨損嚴重的應調整和焊補。
8)檢查分布板底部與入口封頭內壁的間距。
9)對于更換分布板面積超過1/3的應做氣流分布試驗。
五)、出口煙道檢修:
1)出口煙箱參照入口煙箱的檢修。
2)檢查槽型板的磨損、變形,嚴重的應更換。
3)檢查槽型板頂部的吊掛結構及固定帶。
4)檢查槽型板排間的間距及平面度,超標應調校,槽型板兩端與側墻的距離符合設計要求。
5)檢修槽型板振打裝置參照陽極振打裝置檢修
六)、灰斗檢修:
1)檢查灰斗內壁的腐蝕、焊接情況,有開裂及漏灰的進行補焊堵漏。
2)檢查灰斗四角弧形板是否完好。
3)檢查和處理灰斗法蘭結合面的漏風及支撐變形、磨損情況。
4)檢查倉振電機是否正常。
5)檢查灰斗料位計。
四、電除塵器的故障原因
1)電場內異極間距變化,超過公差要求范圍,致使電場的電壓不能升高,影響設備良好運行,其主要問題是:
a.陽極板排下部留出的熱脹間隙不夠,將極板頂彎,極距變小。
b.極極線或小框架熱變形大造成異極間距變小。
c.陽極板下部的限位板與撞擊桿兩側面間隙過小,受熱后陽極板排不能自由伸長致使極板變彎,極間距變小。
2)收塵極故障:
a.懸掛梁兩端留出熱脹量不夠受熱時,造成懸掛梁頂彎,極間距變化。
b.收塵板因振打力不夠或振打錘脫落得不到振打使板面積灰過厚,致使電壓下降,效率降低。
c.極板的聯(lián)接螺栓未焊或虛焊,經長期振動造成螺母松動或脫落,致使極板擺動和振打力衰減變小。
3)放電極故障
a.由于安裝不當,在運行中極線頻繁擺動(擺動過度),最后疲勞斷裂,造成斷線或脫線。
b.由于局部地方極線與極板較近,產生集中火花放電,把極線燒斷。
c.極線與框架的聯(lián)接螺栓未焊或虛焊,造成螺母松動后極線擺動,甚至整個螺栓脫落,致使極線一端脫落后靠在極板上面短路。
4)振打系統(tǒng)故障
a.由于安裝振打軸時,軸的同心度超過公差范圍,致使保險銷或保險片經常斷裂,造成振打軸停轉,導致板、線積灰,電壓下降,除塵效率降低。
b.振打錘的聯(lián)接螺栓未焊或虛焊,致使錘頭脫落。
c.振打錘頭與錘臂間隙過小,在運行中轉動不靈活,造成振打無力或不振打。
d.陰、陽極振打的中心塵中軸承套固定不緊,在長期振打中振打軸軸向位移,致使錘頭擊偏。
5)卸灰系統(tǒng)故障
a.有異物卡死,卸灰閥失靈。
b.灰斗保溫或密封不好,致使粉塵流動降低,造成棚灰,堵灰。
c.料位指示器失靈,使積灰過多,甚至積灰高出灰斗,造成短路。
案例1
2012年10月14日電工在點檢燒結廠10#機頭電除塵器時,發(fā)現(xiàn)2室1電場參數(shù)正常,但二次電流不規(guī)則閃動.初步斷定是電極積灰,或某處極間距變小 ,產生火花放電(閃絡)。在10月15日停機檢修時,檢查電場發(fā)現(xiàn)陰極線積灰太多。接著檢查陰極振打,發(fā)現(xiàn)陰極振打瓷軸斷裂,使該電場陰極振打不工作,從而導致陰極線積灰嚴重,影響二次電流運行,產生波動。更換瓷軸后,并對陰極線進行人工清灰。開機以后電場運行正常。(附圖片)
二次電流不規(guī)則閃動
電暈極肥大
檢修后
陰極振打瓷軸斷裂
案例2
2012年9月24日燒結廠11#機頭電除塵器3個電場的一次電壓、電流和二次電壓、電流均正常但出口監(jiān)測濃度超標。說明電場收塵效率低,初步判斷為
一、氣流分布板孔洞堵塞
二、灰斗的阻流板或電場擋風板脫落 ,氣流旁路竄風不經過電場 三、出口處卸灰裝置嚴重漏風。
停機檢修時將腐蝕漏風的人孔門及U型墊進行更換。檢查電場時發(fā)現(xiàn)二電場的擋風板脫落了一塊,使煙氣不經過電場,直接排出,導致出口煙氣超標。
人孔門腐蝕漏風
更換插板閥u型墊
案例3
2012年8月17日燒結廠6#機頭電除塵器1室2電場二次電壓正常,二次電流異常小。初步判斷:
一、振打不靈或未開,導致機板,極線積灰過多;
二、含塵濃度增大,粉塵過細
三、煙氣溫度降低;粉塵性質變化
經了解燒結機生產工藝工況都沒有變化。檢修時發(fā)現(xiàn)陽打錘有脫落的現(xiàn)象,造成陽極板積灰,從而影響了電場運行。(附圖)
收塵極板上積灰太厚
陽極板清灰后
陽極振打錘脫落
修復后的振打錘
案例4
2012年10月18日燒結廠7#機頭電除塵器檢修完畢后,2室1電場的整流變壓器啟動后,一、二次電壓迅速上升,但一、二次電流沒有指示。原因分析:(1)高壓隔離開關沒合到位置:(2) 高壓回路串接的電阻燒斷;(3) 粉塵濃度過大出現(xiàn)電暈閉塞;(4 )陰陽極積灰嚴重;(5)接地電阻過高,高壓回路不良(6)高壓回路電流表測量回路斷路;(7) 高壓輸出與電場接觸不良;(8)毫安表指針卡住。 鑒于剛剛檢修完,無負荷試機,故排除第(2)(3)(4)條。
處理辦法:(1)立即停止整流變壓器運行,合好隔離開關,再按規(guī)定啟動;
(2)檢查接地電阻,使接地電阻達到規(guī)定要求
(3)修復高壓回路
(4)檢修接觸部位,使其接觸良好;
(5)修復毫安表
最終經過檢查發(fā)現(xiàn)高壓變壓器的隔離開關沒有合到位,重新合上后,開機運行正常。
案例5
2012年8月22日,8#機頭電除塵器1電場電場閃絡、過流和拉弧同時存在,低壓跳閘報警。首先判斷為電場短路,造成電場短路的原因有多種原因。如:
(1)放電極損壞,與收塵極及其他接地側部件相接觸;
(2)絕緣子絕緣不良,特別是由于絕緣子保護用加熱設備、干凈空氣
吹入設備等的故障,使絕緣子表面結露,引起火花閃絡;
(3)灰斗內粉塵堆積過多,與放電極接通
(4)收塵極側等脫落的銹鐵接觸到放電極;
(5)高壓電纜或高壓電纜頭絕緣不良。
處理辦法:
(1)撤去不好的放電極;
(2)檢查絕緣子保護用加熱設備、干凈空氣吹入設備及絕緣子本身等;
(3)將灰斗內的粉塵排出;
(4)卸下電纜及電纜頭,檢查一下絕緣電阻,必須達到1000MΩ以上
(5)除去造成短路的物體
經停機逐步檢查發(fā)現(xiàn)絕緣子加熱器燒壞,絕緣受潮結露,引起火花閃絡,并擊穿絕緣造成電場波動短路。
絕緣瓷套擊碎
加熱器燒壞
更換絕緣瓷套,加熱器后